熔模鑄造解決螺紋蓋縮孔的實(shí)例
馬小平
江蘇泰州華鑫不銹鋼製品有限公司
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The real example of the die casting solution for the conch hole
摘 要
熔模精密鑄造相對(duì)於其他鑄造的區(qū)別主要是殼模燒結(jié)( 1100℃左右)條件下澆注,帶來(lái)很好的充模能力,但是給鑄件的補(bǔ)縮造成諸多困難,在運(yùn)用電腦數(shù)值模似分析的同時(shí),還要考慮到鑄件冷卻時(shí)的溫度梯度,根據(jù)鑄件的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及綜合對(duì)策,持續(xù)改善方案,解決獨(dú)立熱點(diǎn)的補(bǔ)縮,達(dá)到消除縮孔的目的。
關(guān)鍵字:縮孔;鋼液通道;溫度梯度;熱點(diǎn)補(bǔ)縮;持續(xù)改善
keyword:shrinkage cavity;Liquidsteel channel;temperature gradientHot feeding;continuous improvement
在熔模鑄造生產(chǎn)中,鑄件上經(jīng)常會(huì)發(fā)生縮孔缺陷,造成縮孔的原因一般是跟鑄件結(jié)構(gòu)、熔煉澆注、工藝設(shè)計(jì)三個(gè)方面有關(guān)。筆者感到,在分析、解決縮孔缺陷的生產(chǎn)實(shí)踐中,要遵循溫度梯度的理論,分析鑄件具體結(jié)構(gòu)特點(diǎn),正確採(cǎi)取熱點(diǎn)補(bǔ)縮的方法和持續(xù)改進(jìn)的原則。
1 鑄件介紹
零件名稱螺紋蓋,出口美國(guó),材料為不銹鋼304,尺寸精度和表面品質(zhì)要求較高,單件重量0.5kg,鑄件簡(jiǎn)圖,見(jiàn)圖1。
圖1螺紋蓋零件簡(jiǎn)圖
FIG. 1 schematic diagram of threaded cover parts.
2 首次澆鑄工藝
圖2是螺紋蓋蠟?zāi)5膬?nèi)澆口,放在?78mm的平面上,對(duì)稱位置設(shè)置2只,見(jiàn)圖2和圖3。
圖2 內(nèi)澆口位置 FIG. 2 gate position. | 圖3 內(nèi)澆口的形狀 Figure 3 the shape of the gate. |
組樹方案二種,一種是橫模頭,另一種是豎模頭,見(jiàn)圖4和圖5。採(cǎi)用中溫蠟全矽溶膠工藝制殼,殼模澆結(jié)溫度1150℃,保溫30min,澆注溫度1670℃。
圖4橫模頭組樹方案 Figure 4. Transverse module head group tree scheme. | 圖5豎模頭組樹方案 Figure 5. The vertical die head group tree scheme. |
澆注前,採(cǎi)用電腦數(shù)值模似分析沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有縮孔缺陷。實(shí)際生產(chǎn)後,採(cǎi)用橫模頭和豎模頭都產(chǎn)生較嚴(yán)重的縮孔,見(jiàn)圖6。
圖6縮孔缺陷嚴(yán)重
Fig.6 serious shrinkage defect.
3 縮孔分析
原先認(rèn)為該鑄件的複雜程度一般,通過(guò)首次澆注後重新對(duì)鑄件結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,認(rèn)為該鑄件整體結(jié)構(gòu)屬於薄壁件,但是在螺紋蓋的中部有一個(gè)法蘭狀的凸臺(tái),凸臺(tái)上有三個(gè)階梯平面層次結(jié)構(gòu),第一層次平面的厚度2.86mm,第二層次平面厚度為4.98mm,第三層次的平面厚度為9.26mm,壁厚相差很大,見(jiàn)圖7,
圖7 凸臺(tái)上三個(gè)階梯平面
Figure 7. Three steps plane on the convex table.
螺紋凸臺(tái)根部與螺紋的連接處產(chǎn)生縮孔。探究其原因,凸臺(tái)壁厚最大處與螺紋薄壁形成孤立熱點(diǎn)石,凝固冷卻過(guò)程中無(wú)法建立正確溫度梯度,沒(méi)做到薄壁螺紋處最先冷卻。凸臺(tái)的第三階臺(tái)部分的厚壁最厚,必須要最後冷卻,這樣才符合順序凝固的原則。在最後凝固之處必需要有充足的鋼液供給其冷卻時(shí)體積收縮補(bǔ)充之用,否則,縮孔缺陷就會(huì)發(fā)生在靠近凸臺(tái)最厚處的螺紋上。同時(shí)也應(yīng)該肯定,圖4和圖5組樹方案的優(yōu)點(diǎn),澆注時(shí)鋼液不發(fā)生渦旋,流動(dòng)平穩(wěn),充模順暢,工藝得料率高,這些特點(diǎn)必須保留。同時(shí)分析認(rèn)為,首次澆鑄工藝中的殼模燒結(jié)溫度偏低,保溫時(shí)間適中,鋼液的澆注溫度偏高,違背了“低溫鋼液澆鑄,高溫殼模燒結(jié)”的原則。
4 工藝改進(jìn)
首先建立補(bǔ)縮通道,讓鋼液供給法蘭狀的凸臺(tái)以滿足補(bǔ)縮之用。所以,在模頭與凸臺(tái)平面加了8mm的通條,見(jiàn)鑄件,如圖8。採(cǎi)用圖5組樹方案。並且,殼模焙澆溫度提高到1180℃,保溫30min,澆注溫度降為1650℃。
澆注結(jié)果,縮孔沒(méi)有完全消除,但是,縮孔的範(fàn)圍明顯減小,縮孔的深度也變淺了,見(jiàn)圖8。
圖8 在凸臺(tái)平面與模頭處加搭通條
說(shuō)明對(duì)產(chǎn)生縮孔缺陷分析判斷是正確的,更證實(shí),加上的通條偏小、沒(méi)有加到位,歸根究底,還是對(duì)鑄件不同部位應(yīng)該有不同的冷卻速度缺乏深知,沒(méi)有把握好溫度梯度對(duì)冷卻速度的調(diào)整。
圖9 加通條後縮孔面積減少
FIG. 9 reduced shrinkage cavity area after adding a strip
5 持續(xù)改善
我們?cè)诜ㄌm狀凸臺(tái)第三層次的側(cè)面上發(fā)現(xiàn)有9mm╳9.5mm的小平面,見(jiàn)圖10和圖11,選為內(nèi)澆口的位置,內(nèi)澆口的形狀見(jiàn)圖12。
圖10正面有9mm×9.5mm平面 Figure 10 front has 9mm x 9.5mm plane. | 圖11 側(cè)面9mm×9.5mm的位置 Figure 11 side 9mm x 9.5mm position. |
內(nèi)澆口底部尺寸長(zhǎng)9mm╳寬9.5mm╳高14mm,做成錐形,由於熔模鑄造的工件小,一般情況下澆注系統(tǒng)中的內(nèi)澆口既是連接鑄件的澆口,更要讓它發(fā)揮冒口的作用,建立起溫度梯度,使凸臺(tái)的壁厚最大處得到補(bǔ)縮,並且順序凝固最後冷卻。考慮到薄壁件必須快速充模,所以,另一個(gè)內(nèi)澆口仍在原?78mm的平面上,用搭蠟條連接。
為了提高生產(chǎn)效率,不再使用常規(guī)的二叉模頭,重新設(shè)計(jì)專用模頭,見(jiàn)圖12。
圖12內(nèi)澆口的形狀
Figure 12 the shape of the gate.
經(jīng)過(guò)持續(xù)改善澆注系統(tǒng)後,螺紋蓋上的縮孔徹底消除,從內(nèi)澆口切割斷面看,補(bǔ)縮效果相當(dāng)成功,成品率達(dá)到100%,見(jiàn)圖13-1和圖13-2。
圖13-1 縮孔完全消除 FIG. 13-1 The shrinkage cavity is completely eliminated. | 圖13-2 縮孔完全消除 FIG. 13-2 The shrinkage cavity is completely eliminated. |
考慮到內(nèi)澆口的位置比較特殊,後續(xù)的切割工序有困難,一不小心就會(huì)切傷鑄件。所以,開設(shè)一副專用沖壓模具,在沖床上將內(nèi)澆口很順利地切下來(lái)。見(jiàn)圖14。
圖14 內(nèi)澆口切割模具
Fig.14 Inner gate cutting mold